改进后,脱硫效率大幅度提升,到达了95%以上,石灰单耗明显下降,比以前下降了50-60%。根据不同烟气量和脱酸塔直径重新优化设计的双层喷嘴专利雾化盘,脱硫效率更是达到了98%。
四、反应塔灰的循环利用
由于众多原因,目前运行的脱酸反应塔吨垃圾石灰均偏高约40%以上,飞灰中含有不低于30%的未反应Ca(OH)2,脱硫灰的循环利用可以提高脱硫剂的利用率,降低运行成本,同时还可以保证脱硫装置以较低的钙硫比,取得较高的脱硫效率。
飞灰循环利用工艺图:
经实际运行测算,使用飞灰循环利用技术,可降低飞灰中Ca(OH)2含量30-50%,节约生产耗材效果明显。
五、结论
(1)研究和生产实践证明,半干法脱酸工艺技术,通过相关影响要素的整合优化,使运行工况达到设计技术条件,可以达到设计效率甚至高于设计的保证效率,实现极低排放和脱酸剂的消耗最省。
(2)影响脱酸效率的关键因素,应根据各自的生产情况,烟气参数、石灰浆品质,选择不同结构的雾化盘、雾化转速、石灰浆供浆调节范围及精度调整装置,使运行工况接近设计条件,从而达到节省、高效。
(3)当半干法脱酸剂单耗远高于设计值时,应及时分析其中的原因,通过调整恢复合理值。飞灰循环利用技术作为一项补救技术措施,可以充分利用未反应的石灰,实现生产耗材的充分利用,节约生产成本。
(4)目前,我国城市生活垃圾焚烧厂已达300多家,年焚烧处理能力达到7000万吨,烟气脱酸基本全部是半干法技术工艺,如果通过优化和改进,每吨垃圾降低1Kg脱酸剂,全国每年可节约7万吨脱酸剂,经济效益和社会效益显著。
作者单位:中国光大国际环保能源潍坊有限公司